2025/12/01 10:32:54 人氣(qì)(4310)
數控機床(chuang)加工 精度(du)異常的原(yuán)因及解決(jué)方法
一、造(zao)成加工精(jīng)度異常故(gu)障的原因(yīn)
二、數控(kong)機床故障(zhàng)診斷原則(ze)
1.先外部後(hòu)内部數控(kong)機床是集(ji)機械,液壓(yā),電氣爲一(yī)體的機床(chuáng),故其故障(zhàng)的發生也(yě)會由這三(sān)者綜合反(fǎn)映出來。維(wéi)修人員應(ying)先由外向(xiang)内逐一進(jìn)行排查,盡(jìn)量避免随(suí)意地啓封(fēng),拆卸,否則(ze)會擴大故(gu)障,使機床(chuang)喪失精度(dù),降低性能(néng)。
3.先靜後(hòu)動先在機(jī)床斷電的(de)靜止狀态(tai)下,通過了(le)解,觀察,測(cè)試,分析,确(que)認爲非破(po)壞性故障(zhàng)後,方可給(gei)機床通電(dian);在運行工(gong)況下,進行(háng)動态的觀(guan)察,檢驗和(hé)測試,查找(zhǎo)故障。
而對(duì)破壞性故(gù)障,必須先(xian)排除危險(xiǎn)後,方可通(tong)電。
4.先簡單(dān)後複雜當(dang)出現多種(zhǒng)故障互相(xiàng)交織掩蓋(gài),一時無從(cong)下手時,應(yīng)先解決容(rong)易的問題(tí),後解決難(nán)度較大的(de)問題。往往(wǎng)簡單問題(ti)解決後,難(nán)度大的問(wen)題也可能(néng)變得容易(yi)。
三、數(shu)控機床故(gu)障診斷方(fang)法
1.直觀法(fǎ)(望聞問切(qiē))問-機床的(de)故障現象(xiàng),加工狀況(kuàng)等;看-CRT報警(jǐng)信息,報警(jing)指示燈,電(diàn)容器等元(yuan)件變形煙(yan)熏燒焦,保(bao)護器脫扣(kou)等;聽-異常(chang)聲響;聞-電(diàn)氣元件焦(jiao)糊味及其(qí)它異味;摸(mō)-發熱,振動(dòng),接觸不良(liang)等。金屬加(jiā)工微信,内(nei)容不錯,值(zhí)得關注。
4.同(tong)類對調法(fǎ)用同功能(neng)的備用闆(pan)替換被懷(huai)疑有故障(zhàng)的模闆,或(huo)将功能相(xiang)同的模闆(pan)或單元相(xiàng)互交換。
5.功(gong)能程序測(cè)試法将G,M,S,T,功(gong)能的全部(bu)指令編寫(xie)一些小程(chéng)序,在診斷(duan)故障時運(yun)行這些程(cheng)序,即可判(pàn)斷功能的(de)缺失。
四、加(jia)工精度異(yi)常故障診(zhen)斷和處理(lǐ)實例
故(gu)障診斷:調(diao)查中了解(jie)到,故障是(shi)忽然發生(shēng)的。機床在(zài)點動,在手(shou)動輸入數(shu)據方式操(cāo)作下各個(ge)軸運行正(zheng)常,且回參(cān)考點正常(chang),無任何報(bào)警提示,電(dian)氣控制部(bu)分硬故障(zhang)的可能性(xing)排除。應主(zhu)要對以下(xia)幾個方面(miàn)逐一進行(háng)檢查。金屬(shu)加工微信(xìn),内容不錯(cuo),值得關注(zhu)。
檢查機床(chuáng)精度異常(chang)時正在運(yun)行的加工(gong)程序段,特(tè)别是刀具(ju)長度補償(cháng),加工坐标(biāo)系(G54-G59)的校對(duì)和計算。
在(zài)點動方式(shì)下,反複運(yun)動Z軸,經過(guò)視,觸,聽,對(dui)其運動狀(zhuàng)态診斷,發(fā)現Z向運動(dong)噪音異常(cháng),特别是快(kuai)速點動,噪(zào)音更加明(ming)顯。由此判(pan)斷,機械方(fāng)面可能存(cún)在隐患。
分析(xī)上述檢查(chá)認爲存在(zài)幾點可能(neng)原因:一是(shi)電機有異(yì)常,二是機(ji)械方面有(yǒu)故障,三是(shi)絲杠存在(zài)間隙。爲了(le)進一步診(zhěn)斷故障,将(jiāng)電機和絲(si)杠完全脫(tuo)開,分别對(dui)電機和機(ji)械部分進(jìn)行檢查。檢(jiǎn)查結果是(shi)電機運行(háng)正常;在對(duì)機械部分(fen)診斷中發(fa)現,用手盤(pán)動絲杠時(shi),返回運動(dòng)初始有很(hěn)大的空缺(quē)感。而正常(cháng)情況下,應(ying)該能感覺(jiao)到軸承有(you)序而平滑(hua)的移動。
故(gù)障處理:經(jing)過拆卸檢(jian)查發現該(gai)軸承确實(shi)受損,且有(you)滾珠脫落(luo)。更換後機(ji)床恢複正(zheng)常。
2.控制邏(luo)輯不妥導(dao)緻加工精(jing)度異常
故(gù)障現象:一(yi)台上海機(ji)床廠家生(sheng)産的加工(gōng)中心,系統(tǒng)是Frank.加工過(guò)程中,發現(xiàn)該機床X軸(zhóu)精度異常(cháng),精度誤差(chà)小爲0.008mm,大爲(wèi)1.2mm.故障診斷(duan):檢查中,機(jī)床已經按(àn)照要求設(shè)置了G54工件(jiàn)坐标系。在(zài)手動輸入(rù)數據方式(shì)操作下,以(yǐ)G54坐标系運(yun)行一段程(chéng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(jī)床運行結(jié)束後顯示(shì)器上顯示(shì)的機械坐(zuò)标值爲(X軸(zhóu))“-1025.243”,記錄下該(gai)數值。然後(hou)在手動方(fāng)式下,将機(jī)床點動到(dào)其他任意(yi)位置,再次(ci)在手動輸(shu)入數據方(fang)式操作下(xià)運行剛才(cai)的程序段(duàn),待機床停(ting)止後,發現(xian)此時機床(chuang)坐标數值(zhi)顯示爲“-1024.891”,同(tóng)上一次執(zhí)行後的數(shu)值比較相(xiang)差了0.352mm.按照(zhào)同樣的方(fang)法,将X軸點(diǎn)動移動到(dao)不同的位(wei)置,反複執(zhí)行該程序(xù)段,而顯示(shi)器上顯示(shi)的數值都(dou)有所不同(tóng)(不穩定)。金(jīn)屬加工微(wēi)信,内容不(bú)錯,值得關(guan)注。用百分(fèn)表對X軸進(jin)行仔細檢(jian)查,發現機(jī)械位置實(shi)際誤差同(tóng)數字顯示(shì)出來的誤(wù)差基本一(yi)緻,從而認(rèn)爲故障原(yuan)因爲X軸重(zhong)複定位誤(wù)差過大。對(dui)X軸的反向(xiàng)間隙及定(ding)位精度進(jìn)行檢查,重(zhong)新補償其(qi)誤差值,結(jié)果起不到(dào)任何作用(yòng)。因此懷疑(yí)光栅尺及(jí)系統參數(shu)等有問題(ti)。但爲什麽(me)産生如此(cǐ)大的誤差(chà),卻又未出(chū)現相應的(de)報警信息(xī)進一步檢(jian)查發現,此(ci)軸爲垂直(zhí)方向的軸(zhou),當X軸松開(kai)時主軸箱(xiang)向下掉,造(zào)成了誤差(chà)。
故障處理(lǐ):對機床的(de)PLC邏輯控制(zhì)程序做了(le)修改,即在(zai)X軸松開時(shí),先把X軸使(shi)能加載,再(zai)把X軸松開(kāi);而在X軸夾(jiá)緊時,先把(bǎ)X軸夾緊後(hòu),再把使能(néng)去掉。調整(zhěng)後機床故(gù)障得以解(jie)決。
3.機床位(wèi)置問題導(dǎo)緻加工精(jīng)度異常
故(gù)障現象:一(yi)台杭州産(chǎn)的立式數(shù)控銑床,配(pèi)備北京KND-10M系(xì)統。在點動(dong)或加工過(guo)程中,發現(xian)Z軸異常。
故(gu)障診斷:檢(jiǎn)查發現,Z軸(zhou)上下移動(dòng)不均勻且(qie)有噪聲,且(qiě)存在一定(ding)間隙。電機(jī)啓動時,在(zai)點動方式(shì)下Z軸向上(shang)運動存在(zai)不穩定的(de)噪聲及受(shòu)力不均勻(yún),且感覺電(dian)機抖動比(bǐ)較厲害;而(ér)向下運動(dòng)時,就沒有(you)抖動得這(zhe)麽明顯;停(ting)止時不抖(dou)動,在加工(gōng)過程中表(biǎo)現得比較(jiao)明顯。分析(xī)認爲,故障(zhàng)原因有三(san)點:一是絲(si)杠反向間(jiān)隙很大;二(er)是Z軸電機(ji)工作異常(chang);三是皮帶(dai)輪受損至(zhì)受力不均(jun1)。但有一個(ge)問題要注(zhu)意的是,停(ting)止時不抖(dou)動,上下運(yun)動不均勻(yún),所以電機(ji)工作異常(chang)這個問題(ti)可以排除(chú)。金屬加工(gōng)微信,内容(róng)不錯,值得(de)關注。因此(ci)先對機械(xiè)部分診斷(duàn),在診斷測(cè)試過程中(zhōng)沒有發現(xiàn)異常,在公(gōng)差之内。利(li)用排除法(fa)則,餘下的(de)隻有皮帶(dai)問題了,在(zài)檢測皮帶(dai)時,發覺這(zhè)條皮帶剛(gāng)換不久,但(dàn)在細心檢(jiǎn)測皮帶時(shi),發現皮帶(dài)内側出現(xiàn)不同程度(dù)的受損,很(hen)明顯是受(shòu)力不均所(suo)至,是什麽(me)原因造成(chéng)的呢在診(zhen)斷中發現(xiàn)電機放置(zhi)有問題,即(ji)裝夾的角(jiǎo)度位置不(bú)對稱造成(cheng)受力不均(jun1)。
故障(zhàng)現象:一台(tai)杭州産的(de)立式數控(kong)銑床,配備(bèi)北京KND-10M系統(tǒng)。在加工過(guo)程中,發現(xiàn)X軸精度異(yì)常。
故障診(zhěn)斷:檢查發(fā)現X軸存在(zai)一定間隙(xì),且電機啓(qi)動時存在(zài)不穩定的(de)現象。用手(shǒu)觸摸X軸電(dian)機時感覺(jiào)電機拉動(dòng)比較厲害(hài),停止時拉(la)動不明顯(xian),尤其是點(diǎn)動方式下(xià)比較明顯(xian)。分析認爲(wei),故障原因(yin)有兩點:一(yi)是絲杠反(fan)間隙很大(da);二是X軸電(dian)機工作異(yì)常。
故障處(chu)理:利用KND-10M系(xi)統的參數(shu)功能,對電(diàn)機進行調(diao)試。首先對(dui)存在的間(jian)隙進行補(bǔ)償,再調整(zhěng)伺服系統(tǒng)參數及脈(mo)沖抑制功(gōng)能參數,X軸(zhou)電機的抖(dǒu)動消除,機(ji)床加工精(jīng)度恢複正(zhèng)常。
通過對(dui)數控機床(chuang)加工精度(du)異常故障(zhàng)診斷和處(chù)理方法的(de)探讨,把實(shi)習生産中(zhong)所遇到的(de)實際問題(tí)及解決方(fāng)法加以歸(gui)納,充實了(le)教學内容(rong)并滲透到(dào)生産實踐(jiàn)中,不但讓(rang)學生掌握(wo)了解決問(wèn)題的方法(fǎ),更重要的(de)是培養了(le)學生實際(ji)操作能力(li),運用知識(shi)分析和解(jie)決問題的(de)能力,達到(dao)技工學校(xiào)教育教學(xué)的目标,使(shi)學生成爲(wei)适應市場(chang)需求的實(shi)用型人才(cái)。
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